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150t钢包双透气砖底吹氩优化与工业试用 | ||||
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钢包底吹氩技术是目前广泛使用的钢液精炼手段,不仅能有效均匀钢液成分和温度,弥散的小气泡还能有效去除钢液中的夹杂物,提高钢液质量。然而实际生产中,往往存在因透气砖安装位置不合理,氩气流量控制不精确,造成钢液二次氧化及包壁侵蚀等问题。2012年国内某厂为了提高钢液洁净度,增加夹杂物的去除效率,对该厂现有钢包展开了优化改造工作。 北京科技大学的学者通过水模型研究了国内某厂150t钢包双透气砖底吹氩位置及流量对钢液混匀时间的影响,利用优质真空泵油模拟钢包顶渣,对不同吹气位置及吹气流量下钢液裸露面积进行了比较。结果表明,双孔夹角180度、吹气孔位于各自半径0.6R圆周上时混匀时间短且钢液裸露面积小,同时对包壁冲刷更小。钢包改造后工业试用表明,通过优化钢包透气砖位置及钙处理后钢液软吹氩流量及时间,钢液钙处理增氧质量分数降低28×10-6,降幅达78%;钢液出LF全氧质量分数降低34×10-6,降幅为45%,全氧含量控制水平明显提高。 |