第二轧钢厂开发的“速降补偿优化程序”经过两个多月的持续生产跟踪,轧材端部尺寸更均匀稳定,产品质量提升显著,并大幅降低了员工的工作强度。今年初,第二轧钢厂在圆钢轧制过程中,发现成品端部质量控制水平仍存在提升空间。厂部践行“及时发现问题
解决问题”理念,以科技创新为引领,积极开展项目攻关,组织技术人员成立攻关小组,开发“速降补偿优化程序”。小组通过“走出去、请进来”,积极开展考察交流,并进行了一系列程序开发的摸索尝试。
多机架连续轧制的原理是确保各机架秒流量相等,根据末架成品线速度、轧机辊径、辊缝等计算出各架速度进行程序设定。但轧件由前架进入后架的咬钢瞬间,后架次在轧件冲击下会产生降速,引起前后架次间秒流量关系破坏,导致端部可能出现质量异常。为减轻冲击速降的影响,通常在轧机未咬钢时对速度加以补偿,当咬钢后恢复至设定速度。经研究发现,生产时撤补偿后还会偶尔出现实际速度波动大的现象。
攻关小组发现这一主要原因后组织业内专家,一起分析速降控制程序,总结得出轧机撤补偿从高速恢复到低速时是直接给定的,没有过度的速降斜坡,导致速降补偿作用于端部1m,尺寸已经偏小,而后段仍然存在耳形。
明确方向后,小组人员立即编写速降斜坡程序,并把斜坡时间长短在CP2控制画面中设定成可调程序,自主开发了“速降补偿优化程序”,成功解决了偶尔发生的轧件端部1m内尺寸偏小,1m至1.5m处有单面耳形的问题。
第二轧钢厂坚持践行“创新引领
管理精进”理念,通过多层次、多形式的培训,让员工了解小改进、小革新活动内涵,积极鼓励广大干部员工围绕安全、环保、工艺、设备等方面开展项目创新攻关活动,员工积极响应,在各自工作岗位上积极主动想办法,开展“小、新、实、活”的小改小革,及时解决生产岗位发现的问题。
创新成果不断涌现,一批创意新、效果好、应用灵活的举措应用在生产中,既降低了生产成本、提高了工作效率,又确保了安全生产,推动厂部生产设备管理、技术工艺改造等工作不断向前发展,创造了良好的经济效益和社会效益。