今年以来,炼铁厂烧结分厂坚持模拟经营、算账生产,持续优化炉料结构,用极致思维推进配矿降本。
增加配比 以低代高
针对矿石、熔剂、燃料等三大种类,烧结分厂均不同程度实施“经济炉料”措施。在矿石方面,恢复梅精矿使用以来,根据实际状况,将供应高炉的梅精配比提高,既完全消化了自产梅精矿,达到效益最大化,又保持了高炉的稳定顺行。同时使用非主流矿替代高价矿,为降低配矿成本发挥了重要作用。在熔剂方面,持续使用低价的外购灰石粉,降低熔剂采购成本和加工成本,上半年降低成本217.54万元。在燃料方面,基于炼焦和高炉返焦量略低于烧结工序需求的现状,烧结分厂和制造管理部、采购部门协同,持续跟踪外部燃料价格走势,在价格洼地时采购外购焦粉、无烟煤等,上半年烧结固体燃料费用比2022年下降24.22元/吨。
优化方案 内部挖潜
烧结分厂还挖掘内部潜力,想方设法用好各种副产物。前不久,新事业分公司原料中心料场切换改造,杂矿无法配加,烧结分厂提出直配烧结配料系统的方案,杂矿直接配加至4号、5号烧结机,高炉灰全部配加至3号烧结机,降低了烧结工序成本。
类似的举措还有清扫料直接混入杂矿仓、高炉出铁场除尘灰直接打入烧结配料矿槽,策划将各类污泥类副产物直配进烧结工序等,大幅降低加工成本。